1994年露采转入井下开采,矿石硬度更大,嵌布致密.小易单体解离,矿石不断从给料端吐出,或出现磨矿电流升高,造成跳闸现象,影响正常生产与产品质量。近年来,不断进行工艺改造,如在自磨机前增加一道磁滑轮抛弃废石增加闲置球磨机磨矿等,但都未能解决根本问题。随后进行了半自磨的对比试验并在生产中实施:2001年5月试验以来,一直进行加钢球生产,每天添加30一40个1OO mm规格的钢球,其处理量均在28 ~30 t/h,铁精矿品位65. 66%,没有出现吐矿及跳闸现象:②半自磨工艺的特点。半自磨工艺能降低原矿变化对生产操作的影响(减少吐矿及跳闸等原因).强化对中等粒级矿石的磨碎能力,有利于难磨矿石的磨碎,同时可以补充和调节原矿中大块矿石比例的不足,增加适宜的加球量(占自磨机容积的3% ~5%)使半自磨工艺的处理能力提高10%一16%;③半自磨工艺的效益分析。半自磨工艺能提高球磨机台时产量3—6t,投入钢球27万元/a,衬板消耗增加1.1%、约3万元/a,年效益为16万元。
同属邯邢冶金矿山*的符山铁矿和玉石洼铁矿选矿厂,处理的矿石性质基本相同,陶瓷球磨机却采用了不同的磨矿流程,符山铁矿采用常规碎磨矿生产实践,设计成自磨一球磨流程,破碎产品的较终粒度为350 mm,磨矿产品的较终粒度为-0.074 mm 占65%一70c/o,选矿厂投资将降低约1OO万元,年经营费用减少223万元。东乡金矿和鸡冠石银金矿均属地方小型矿山,确定采用半自磨一球磨的工艺流程。两矿投产后,都达到甚至**过(如鸡冠石矿)设计能力。
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水力旋流器在工业应用中获得良好效果 威海市海王旋流器有限公司在消化移植国外同类产品的基础上,于1980年初开始研制聚氯酯水力旋流器,目前已基本上形成产品系列。已经研制成功φ500 mm和φ600 mm的大型聚氯酯水力旋流器,并在工业应用中获得良好效果。根据浮选工艺生产的具体要求,水力旋流器既可在常温下工作,也可在高温下工作。例如,美国多尔一奥利弗(Dorr - Oliver)公司生产的TMC型旋
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