摘要:大唐淮南洛河发电厂#4机组为上海汽轮机厂早期生产引进型300MW双缸双排汽凝汽式汽轮机组,投产以来一直存在效率低、煤耗高的问题。文章阐述了该型300MW汽轮机通流节能优化改造的必要性,通过优化改造后,机组热耗率较改造前降低409kJ/kWh,相应供电煤耗较改造前降低13.9g/kWh,年节约标煤2万吨,二氧化碳减排约3.3万吨。 关键词:300MW汽轮机;通流节能优化;供电煤耗;热耗率;双缸双排汽凝汽式汽轮机组 文献标识码:A 中图分类号:TK269 文章编号:1009-2374(2016)12-0080-03 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.12.038 大唐淮南洛河电厂#4机组为上海汽轮机厂生产N300-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、反动式、凝汽式汽轮机。机型代号H156,该型汽轮机的设计属于美国西屋公司20世纪80年代的设计水平,受当时设计技术、设计手段、制造加工能力和临时改型等因素的影响,效率相对低下,汽轮机热耗偏高。机组虽经历多次大、小修,但受先天结构条件制约,低效率高热耗问题并未得到有效改善。随着电力供求矛盾的逐步缓减、大容量机组的不断投运以及国家环保形势的发展,节能减排受到越来越多的关注,高能耗燃煤发电企业的生产经营压力越发严峻,同时也严重制约了企业的发展。为响应国家节能减排战略号召,实现企业的可持续性发展,大唐淮南洛河发电厂通过充分调研分析及论证,实施了#4机组上汽引进型300WM汽轮机节能优化改造工程。 1 机组运行现状及原因分析 1.1 机组运行现状 1.1.1 高中压缸各监视段运行参数:#4机组在THA工况下,调节级后压力为12.46MPa,远低于出厂设计值,高压缸排汽压力为3.98MPa,已接近制造厂极限设计值,高压缸*七压力级后抽汽温度为404.57℃,高压缸排汽温度为335.18℃,中压缸排汽温度为343.67℃,高中压缸1~4段抽汽压力、温度参数普遍**标,温度较高偏差为21℃,数据表明高中压缸效率明显偏低。 1.1.2 低压缸各监视段运行参数:五段抽汽温度为257℃,偏高23℃;六段抽汽温度为185.48℃,偏高43℃,数据表明低压缸效率也不理想。 1.1.3 根据安徽电科院#4机组改造前性能试验结果。 由试验数据看出,改造前机组高、中压缸效率明显低于制造厂设计值,中压缸效率受过桥漏汽影响,效率测量结果相对于真实值偏高。机组热耗值偏大,经济性不佳。 1.2 原因分析 通过对上汽H156机型300MW汽轮机结构设计分析,造成经济性能不佳的原因主要有以下八点: 1.2.1 调节级为反流布置,流动阻力大,效率低。高压部分调节级与高压压力级蒸汽流向相反,存在反流损失和绕流损失;高压部分级数布置较少为11级,焓降分配不合理。 1.2.2 汽轮机的全部34级动叶片,除低压缸末三级为扭转叶片外,其余均为直叶片,叶片效率低。该设计完成于20世纪70、80年代,虽然采取可控涡理论进行设计,但受设计手段和工具的限制,其热力设计水平现在看来已比较落后,设计不准确,其高、中、低压缸效率明显低于设计值。 1.2.3 汽缸、叶片持环变形。由于同型汽轮机均存在高中压缸上、下缸温差和变形大,导致汽缸结合面漏汽和通流部分径向汽封磨损,使汽轮机的热力性能下降。 1.2.4 汽轮机的动叶片采用的均是铆接围带,铆钉头凸出叶片围带,动叶叶**汽封齿数少,汽封间隙大。由于结构设计、安装及老化等原因,高压进汽插管高、中压中间部分轴封、高压缸夹层蒸汽泄漏量较大,也是导致汽轮机经济性能差的原因。 1.2.5 低压#1、2静叶持环变形严重,低压缸漏汽,影响机组的真空严密性。 1.2.6 高中压持环及汽缸变形大,“空扣缸”汽缸中分面内张口大,本问题在同型机组中普遍存在。 1.2.7 通流汽封间隙大。反动式机组的反动度高,动叶片前后的压差大,同样的汽封间隙下,漏汽量更大,因此对汽封间隙调整的要求更高。 1.2.8 汽封形式为传统的疏齿汽封结构。高中压合缸机组的中间过桥汽封漏汽对机组的经济性影响很大。一方面,为了减少漏汽,又要求汽封间隙尽量小;另一方面,此处是转子挠度较大的地方,为了保证机组顺利启动及运行安全,汽封间隙不能过小。如果采用先进的汽封型式能更好地实现二者的平衡。 2 改造节能优化方案选择及设计技术特点 2.1 改造优化方案选择 通过对目前国内各制造厂家所提出的改造方案进行调研分析,结合#4机组运行中突显出的各种问题,在充分考虑改造投资成本的基础上,决定采用高中压缸通流部分全部改造更换,将成本较高的低压转子保留(低压转子不换),但同时为了较大化地提高效率,将对低压叶片进行改造更换。 2.2 设计技术特点 针对上汽引进型300WM汽轮机组运行中所暴露出的影响效率的各种因素,在此次改造方案的设计阶段得到了充分考虑,并制定了相应的优化措施。其设计技术特点: 2.2.1 调节级优化。调节级动叶改为顺流布置结构,提高机组效率。调节级的性能对汽轮机整体效率以及出力具有较大影响。由于调节级叶片展弦比较小,二次流损失非常严重。子午面收缩可以降低叶栅通道前部的气动载荷,减小二次流损失。采用非定常设计技术对收缩子午面调节级叶栅的收缩规律、动静叶型匹配、轴向间距和叶片只数进行优化,提高调节级效率。 2.2.2 优化叶片型线及通流布局。将百万等级机组的先进技术应用到改造和设计中,如:采用百万机组先进的通流积木块进行设计;高中压通流叶片采用3DV叶片及变反动度设计(30%~60%)以提高通流效率;高压除调节级外,共有13级压力级(原11级),中压共10级(原9级),优化高中压各级叶片焓降分配,以获得更加平稳的热效率曲线,提高了级效率;采用弯扭联合成型静叶栅可以比直叶片的损失降低25%以上,从而提高汽轮机的级效率1%左右。 2.2.3 采用无中心孔整锻转子。转子更换为不带中心孔的整锻转子,大幅提高转子强度,改造后可取消中速暖机,缩短了65%的启动时间,提高了机组运行灵活性和调峰能力。 2.2.4 采用虾米弯中低压连通管。采用虾米弯及不锈钢波形膨胀节技术,提高效率及提高机组运行的安全可靠性,解决机组启停过程及运行中的膨胀补偿问题。 2.2.5 汽封。高中压通流各级汽封均采用较先进的1000MW机组设计理念,在转子上增设了多齿汽封,与隔板汽封形成多齿迷宫式汽封,大大降低了级间漏汽。各级动叶片**部增加径向汽封齿齿数,中压各级动叶片围带加工成带有凸台的结构,与高低齿围带汽封相配合。高中压缸、低压缸端部均采用刷式汽封;平衡活塞汽封采用布莱登汽封。 2.2.6 叶片的强度设计和振动设计。高中压缸叶片材料采用X19CrMoNbVN1和X20Cr13。动叶都为自带冠叶片,在工作转速条件下形成整圈联接,增强叶片的刚度,动应力水平小,彻底消除铆接围带存在的由磨损导致的围带脱落隐患,运行安全可靠。在叶片的振动方面,对叶片的振动特性进行优化设计,叶片具有更大的共振安全裕度。 2.2.7 结构优化。改造方案中对主要静止部件结构也进行了优化,进一步提高机组经济型,如高压内缸与持环及高压平衡活塞采用积木块设计,制作成整体缸,减少漏汽;低压内缸采用单层缸结构,增强缸的强度,减少运行过程中的变形等。 2.2.8 进汽和抽汽插管的结构改进。高压进汽插管和一抽抽汽插管的密封原设计采用的是“钟形罩”密封结构和活塞环密封结构,弹性密封圈的圈数少,多数机组有装反、压碎、弹性差、偏心和接触不良等问题,导致蒸汽泄漏量大。对原设计进行改进,采用新式堆叠式密封结构,并增加密封环圈数,以解决蒸汽泄漏问题。 3 改造后节能优化效果分析 2014年3~4月,结合#4机组大修,对汽轮机通流节能优化改造工程进行了实施,为了验证机组改造优化后的热力性能指标,特委托安徽省电科院依据《汽轮机热力性能验收试验规程》(GB 8117.2-2008)并参照美国机械工程师学会《汽轮机试验规程》(PTC6-ASME),对改造后#4机组进行了热力性能试验。其试验结果如下: 由试验数据看出,改造优化后高、中压缸效率分别为87.53%和93.20%,均达到制造厂设计值要求,较改造前分别提高了2.19%和0.92%。需要说明的是大修后,过桥汽封间隙经过调整,漏汽量减少,中压缸效率结果中的虚高成分相比改造前相应减少,机组热耗率7981kJ/kWh,较改造前降低了409kJ/kWh,除去高、中压缸效提升对热耗率的影响,可明显看出在此次改造优化中,低压缸效率得到了大幅度提升,相应供电煤耗较改造前降低13.9g/kWh,年节约标煤2万吨,二氧化碳减排约3.3万吨,二氧化硫排放约减少480吨、NOX排放减少约119吨,机组经济性及环保指标均得到较大改善。 4 结语 大唐淮南洛河发电厂通过对#4机组汽轮机通流节能优化改造,基本解决了该机型先天设计所存在的问题,其改造节能效果十分明显,机组经济性和安全性均得到了大幅提高,改善了机组环保指标,进一步提高了企业在燃煤发电企业当中的竞争力,同时为企业节能减排做出了贡献,在同类型机组当中具有一定的推广价值。 参考文献 [1] 王殿武.汽轮机设备检修[M].北京:中国电力出版社,2005. [2] 朱新华.电厂汽轮机[M].北京:中国电力出版社,2000. [3] 张延峰.汽轮机改造技术[M].北京:中国电力出版社,2006. [4] 张贵杰,等.大唐淮南洛河发电厂4号机大修前热力性能试验报告[R].安徽新力电业科技咨询有限公司,2014. [5] 张贵杰,等.大唐淮南洛河发电厂4号机大修后热力性能试验报告[R].安徽新力电业科技咨询有限公司,2014.
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摘 要:本文阐述了亚临界机组与**临界机组工艺技术特点的比较与差异,基于两种不同类型机组的锅炉结构、工作原理及启动运行方式,结合热工控制系统的设计要求,对两种不同炉型机组的控制策略进行了差异比较与分析,并阐述了作者本人的观点。 关键词:亚临界;**临界;机组;控制;差异;分析 随着我国电力工业的发展及电力结构的调整,600MW及以上单机容量机组已经成为我国火电发展的方向并且已经成为电网的主力机组,尤
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1 汽封左右径向间隙用塞尺测量,上下径向间隙用压胶布法或压硅膏测量,并记录各级汽封径向间隙值,为汽封间隙测量的准确性,应根据作业过程不同情况采用压铅丝、硅膏、塞尺测量相结合进行,以便相互比较、核对,不应使用单一方式进行。汽轮机间隙调整工艺采用汽封间隙贴胶布调整、验收的工艺时,要重视贴胶布的道数、位置,一块汽封块上根据情况一般选择2-3处,每处同时贴两道(间隙控制的上下标准)。进转子前,应对检查胶
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