1 前言
电镀污水中的**物污染问题是近年来才引起电镀与环保界的重视,其含量通常表示为CODc
。电镀行业废水的处理与监控都只侧重于重金属离子的去除,即使目前正在运行和施工的电镀污水处理系统也没有针对其**污染物的处理工艺或处理单元。在排污标准日趋严格、特别是提出全因子达标要求以后,使这一问题更需认真对待。目前有关电镀废水处理的设计规范、教科书及专业刊物上均无相关可供参考的资料和工程实例。针对上述状况,笔者在中山市三角镇高平电镀污水处理厂*三期改扩建工程的工艺选型与处理流程的设计上,对**污染物的处理予以充分的重视。并参考其它相关行业的**污染物处理工艺进行了多次试验,初步掌握了电镀废水中**污染物的特点和相关处理工艺。
2 电镀污水中**污染物的来源
电镀污水中的**污染物来源主要有3个方面:电镀前处理工艺部分、电镀工艺部分、电镀后处理工艺部分。
表l为电镀污水中**污染物的比例。从表中可以看出电镀废水中的**污染物主要来源于镀前处理部分,而电镀工艺本身所占比例较少。
2.1
电镀前处理废水中**污染物的产生
镀前处理工艺中CODc
与电镀企业的产品类型及工艺路线有很大的关系。工件在电镀前必须进行表面整饰(如抛光、滚光、压花等),然后再进行除蜡、除油、酸洗活化等工序,其目的是为后续的电镀工序提供一个清洁的表面。目前绝大多数的电镀厂采用的是乳化除蜡、除油工艺,在其废水中含大量的非离子型表面活性剂、阴离子型表面活性剂及其它部分助剂(如缓蚀剂等),这些物质本身就是高分子**污染物。而且生产过程中工件表面的蜡及油污被乳化后进人工作母液,伴随着生产过程进行工作母液中的油污会逐渐积累到极限值,这时工作母液必须全部排放干净后再重新配制。由于镀前处理的工作母液中的污染物主要是表面活性剂、助剂、矿物油及蜡,这部分废液没有任何的回收价值,故所有电镀企业都将其直接排入污水处理系统,此时的母液CODcr较高可达20
000~50 000 mg/L。一般情况下电镀企业的镀前处理母液的工作周期在7~15天,所以这部分废水对污水处理系统的CODc
值有很强的冲击性。正常情况下镀前处理工艺过程中排放的清洗水CODc 在100~200 mg/L之间,这部分废水的量较大,占废水排放量的20%
~25%,其负荷状态比较稳定。
2.2 电镀工艺废水中**污染物的产生
电镀工艺过程中的**污染物主要来源于电镀液中添加的各种光亮剂。这些光亮剂为多组分混合高分子**化合物。添加量单一品种为80~150
mt/(kA·h),一般电镀槽需添加2~3个品种的光亮剂。工件在电镀过程中会消耗这些光亮剂,有部分被分解后进入镀层,有部分残留在镀液中,另有部分被工件带出后进入清洗水中。因此电镀工艺过程中清洗水中的CODcr在40~60
mg/L之间。也有的镀种不含**光亮剂,比如采用稀添加剂的镀铬工艺与无光亮剂的预镀件碱铜工艺。电镀工艺清洗水占总排放量的60% ~70%,这部分废水的CODc
相对稳定。
2.3 电镀后处理工艺废水中**污染物的产生
镀后处理是指工件经电镀后进行的一道工序,如浸表面活性剂脱水处理(又称脱水剂),或者为增加防腐性而采取的化学抗腐蚀处理,例如镀铜或镀铜锌合金后浸苯并三氮唑溶液。还有生产过程中产生的废次品工件需进行镀层脱除(即退镀),若采用防染盐退镀(又称退镍粉),其废水中含有大量的间硝基苯磺酸钠与氰化钠,废液呈深棕色,致使处理后的排水颜色偏黄(有人会误认为是六价铬**标),而且其颜色很难去除。镀后处理产生的废水中CODcr变化比较大,母液在2
000~3 000 mg/L,清洗水中COD0为50~150 mg/L(与采用的工艺有关)。这部分废水的数量不是很大,占总排水量的5%左右。
3 电镀污水中**污染物的去除方法
针对电镀前处理污水中**污染物的组成及物理化学与生物学特性笔者进行了3种工艺实验,即生化法、微波化学法和物化法。
3.1 生化法
生化法实验时由新大禹公司制造了一个小型模拟装置进行试验。该方法工艺流程如图1所示。
污水在物化处理池调整pH至8~9,并加入混凝剂后在沉降池中除去重金属离子和少量的**物,然后在厌氧池里由池中的微生物对其中的**物进行降解,在好氧池中由间氧型微生物对**物进行进一步的降解,在后段的处理过程中**物被微生物代谢分解,最后随着微生物的死亡以絮凝体的形式沉降出来。
但是考虑到前处理废水中可能会混入重金属离子和阴离子表面活性剂,对细菌有毒杀作用,在生化处理前还应加一套物化装置,去除废水中的重金属离子并稳定废水的pH。鉴于镀前处理废水中的**污染物多为表面活性剂与矿物油,可生化性很差,以及生化处理系统抗冲击性负荷及运行中的可靠性等综合性考虑,笔者认为采用这种处理工艺不是较佳的选择,有较高的风险。
3.2 微波化学法
微波化学法处理废水工艺是近几年发展起来的一种新型废水处理工艺。它利用了微波特有的物理、化学、生物学效应,配合多种化学药剂,完成对**污染物的氧化、分解、吸附、混凝等作用。该方法工艺流程如图2所示。
该方法是采用北京润泽东方环保科技(集团)有限公司制造的一台2
kW、波长2 450
MHz的微波反应器。由于该公司以技术保密为由,拒绝笔者参与其具体的实验,故在试验过程中的加药量、pH、温度、微波功率调节等工艺参数笔者不得而知。从昆明*六污水处理厂3
500
m3/d生活废水微波化学法深度处理系统试验报告及现场考察得到的资料分析,其原理是:利用微波提供化学反应的外加能量场,废水中的**污染物在相关药剂的作用下一部分被直接氧化,另外一部分在敏化剂的作用下,剧烈地吸收微波场中的能量,使敏化剂局部温度急速上升,从而使**物被分解。从实验的检测数据来看该工艺的去除率可以很高。而且反应时间很短,在微波谐振膛内仅需l0~
25 S,反应中有多种气体产生,如cH4、cO、cO2、N2、H2S、H20等8种气体,对氰化物与重金属亦有较好的去除率。详见表2。
若要求该工艺的污染物去除率大于80%,就必须加大对废水中lv系氧化剂的投加量,此时在反应后经混凝沉降过滤后排出的清水中可闻到刺鼻的余lv气味;若去除率小于80%左右时,就无明显气味。此外微波化学法去除污水尚有一个明显的作用就是具有强烈的杀菌作用。因此在高平电镀污水处理厂选用该项工艺的重要一点是试验该工艺在生活污水处理中应用的可能性,特别是综合处理成本。据昆明市**对昆明市*六污水处理厂微波化学法深度处理装置验收报告提供的数据来看,生活废水CODCr进水时为300
450 m L,出水时为7~15 m
L。其单位处理成本为0.886元/m3。北京润泽东方公司提供的运行成本预算是1.35元/m3(指电镀前处理废水)。因为是新技术,所以对其工艺的可靠性、经济性、可操作性等目前尚无法全面评价。
3.3 物化法
物化法工艺试验是由三角环保所工作人员自行负责设计的。首先在实验室内对物化反应所需的药剂进行了大量的筛选,并对工艺流程及参数进行了优化组合,其去除率为70%
~80%,后又在高平电镀污水厂进行了3次1 000 L的小型工业化试验,均达到了较理想的处理结果。该方法工艺流程如图3所示。
在pH调整池中加入烧碱(也可以加消石灰)或酸将pH控制在8.5~9.5之间,这时有大量的沉淀产生(沉淀物中有重金属离子和部分**物)。然后加入一定量的氧化剂、混凝剂和吸附剂将剩余的**物进行深度分解与吸附后,再沉降分离出来。此法使前处理废水在经处理后与其它CODc
较低的废水混合后排放l=l的CODCr可保证在70~80Ⅱ
L左右(即达标排放),而且所用的药剂廉价、易购、设备简单、工程造价低、运行可靠,对目前现有的无独立处理单元的工程很*完成改造,单位处理成本为0.50~O.70元/m3。
3.4 3种处理工艺效果的比较
电镀污水中**污染物的种类同各地所采用的电镀工艺与原料有很大的区别,因此其处理效果也就有所不同。由此也就需要各地**依据当地的具体情况,采用不同的工艺与药剂,以求取得较好的处理效果。即便是去除率较高的微波化学法,目前在2
000 m3/d处理规模的设备上,在2个月的调试过程中去除率也仅在75%以下,有待于进一步改进。表3为3种工艺处理效果对比。
4
结束语
电镀污水中**污染物的去除工艺是一个全新的研究课题,但目前还未引起电镀与环保界的重视。在环保呼声日渐增高,排放标准越发严格,环境污染现状不容乐观的今天,电镀工业这一传统的,涉及产业较多的高污染行业的污染治理应该引起高度的重视。电镀行业较发达的地区,在对电镀行业进行集中进园、统一**、集中污水处理的政策指引下,如何做到全因子达标,并完成清洁生产法对电镀行业要求中水回用率达到60%这一目标,研究并开发出切实可行的**污染物去除工艺已迫在眉睫。笔者目前的工作只是对其进行了初步的探索与研究,希望借此引起**的关注与探索
词条
词条说明
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