原系统概述:
1、原系统机械部分构成
由一台卷扬机拖动两台料车,料车位于轨道斜面上,互为上行、下行,即其中一台料车载料上行,另一台为空车下行,运行过程中电机始终处于负载状态。
2、原系统电气部分构成
原系统由一台6较55kW绕线式电机拖动,转子回路靠切换电阻实现速度调整,通过主令控制器(与电机同轴连接)采集料车的位置,控制电阻的投入切除,同时控制机械抱闸的开闭。
3、原系统存在的问题:
由于该调速方式为转子串电阻调速,电阻容易烧毁,加上卷扬机钢丝绳松紧程度不一致,有时出现料车“挂**”事故,严重影响了生产。
新系统构成;
1、电气部分改造过程:
在不改变原来工人操作习惯的前提下,增加一台S7-224的PLC,保留原来电机,将其转子滑环短接,拆除调速电阻,保留原来主令控制器,在轨道斜面安装两个行程开关,作为料车位置的极限保护。
2、新系统工作原理:
操作工发出料车1上行指令,选通变频器的固定频率50Hz,变频器由0Hz开始提速,开启抱闸,直到全速运行;随着电机的转动,主令控制器的K1闭合至PLC,由PLC发出中速指令,选通变频器的固定频率20Hz,电机以中速运行;当主令控制器的K2闭合时,选通变频器的固定频率6Hz,电机以低速运行;当主令控制器的K3闭合时.说明料车已经达到终点,变器封锁输出,同时关闭机械抱闸,料车l送料完毕。料车2重复如上过程。
3、速度曲线;(以料车1上行为例)
4、变频器相关参数设置表
参数号 | 设定值 | 说明 |
P0003 | 3 | 用户访问所有参数 |
P1300 | 20 | 无测速机的矢量控制方式 |
P0701 | 1 | DIN1选择正转 |
P0702 | 2 | DIN2选择反转 |
P0703 | 15 | DIN3选择高速 |
P0704 | 16 | DIN4选择中速 |
P0705 | 17 | DIN5选择低速 |
P0706 | 3 | DIN6选择OFF2封锁输出(低电平) |
P0732 | 52.C | 继电器2功能(驱动抱闸) |
P1215 | 1 | 抱闸使能 |
P1216 | 0.5秒 | 抱闸打开延时时间 |
P1001 | 50HZ | 固定频率 |
P1002 | 20HZ | 固定频率 |
P1003 | 6HZ | 固定频率 |
P1120 | 10秒 | 加速时间 |
P1121 | 10秒 | 减速时间 |
P1130 | 1秒 | 加速起始段圆弧时间 |
P1910 | 1 | 自动检测电机参数 |
5、系统的保护:
在轨道斜面上位于料车终点稍后一点安装两个行程开关,作为极限保护点,以防止主令控制器失灵时的最后保护,再次防止料车,“挂**”事故的发生。对于变频器自身故障由PLC采集,当故障发生时,立即关闭机械抱闸,以防止料车下滑。
四、 过程中遇到的问题
1、变频器选型:
考虑到冶金系统的设计特点,电机已经加大了余量,而且原系统电机的实际运行电流在85安培左右,故变频器同级选配55kW。由于该卷扬机拖动两台料车,变频器工作于**象限.没有能量回馈,故不必选配制动单元和制动电阻。
2、在空载调试阶段:
每次在料车1下行时,变频器过压保护经测量输入端电压为390V,从理论上分析,此种故障不应该出现,但是过压保护就是由于电机的再生能量造成,而且故障始终出现在料车1下行时,经过仔细检查两台料车发现,料车2的配重已经丢失,经重新调整两台料车的配重之后,变频器正常。
3、加速曲线的调整:
变频器从0Hz开始加速,通过斜坡时间至全速,已经实现了对电机的软启动,考虑到卷扬机钢丝绳的伸缩以及减速机的齿隙影响,在加速开始加入圆弧曲线.从而进一步减小对机械部分的冲击。
4、制动器的配合
当变频器收到正转(或反转)指令后,经过0.5秒延时后,打开抱闸,料车上行,随着低段速的选通,电机处于爬行状态,当PLC检测到终点信号时,发出停车命令,变频器封锁输出执行OFF2停止,同时关闭抱闸。如此控制抱闸既防止变频器过流保护.又防止料车下滑。
五、技术性能及特点:
以上述方案改造的首钢迁安钢铁厂1号、2号高炉送料系统,自2001年7月投入运行以来,至今电气部分未出一次故障,料车“挂**”事故也**发生过,提高了生产效率,降低了设备维护、运行费用。西门子MM440变频器可靠性高,控制方便,尤其是低频特性好值得在起重行业推广应用。
词条
词条说明
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